因變壓器出口短路導(dǎo)致變壓器內(nèi)部毛病和事端的原因很多,也比較復(fù)雜,它與結(jié)構(gòu)規(guī)劃、原材料的質(zhì)量、工藝水平、運(yùn)轉(zhuǎn)工況等因數(shù)有關(guān),但電磁線的選用是關(guān)鍵。從近幾年解剖變壓器,對其事端進(jìn)行分析來看,與電磁線有關(guān)的大致有以下幾個原因。
1、基于變壓器靜態(tài)理論規(guī)劃而選用的電磁線,與實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)時作用在電磁線上的應(yīng)力差異較大。
2、目前各廠家的核算程序中是建立在漏磁場的均勻散布、線匝直徑相同、等相位的力等理想化的模型基礎(chǔ)上而編制的,而事實(shí)上變壓器的漏磁場并非均勻散布,在鐵軛部分相對集中,該區(qū)域的電磁線所受到機(jī)械力也較大;換位導(dǎo)線在換位處因?yàn)榕榔聲淖兞Φ膫鬟f方向,而產(chǎn)生扭矩;因?yàn)閴|塊彈性模量的因數(shù),軸向墊塊不等距散布,會使交變漏磁場所產(chǎn)生的交變力延時共振,這也是為什么處在鐵心軛部、換位處、有調(diào)壓分接的對應(yīng)部位的線餅首要變形的根本原因。
3、抗短路才能核算時沒有考慮溫度對電磁線的抗彎和抗拉強(qiáng)度的影響。按常溫下規(guī)劃的抗短路才能不能反映實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,電磁線的溫度對其屈從極限?0.2影響很大,跟著電磁線的溫度進(jìn)步,其抗彎、抗拉強(qiáng)度及延伸率均下降,在250℃下抗彎抗拉強(qiáng)度要比在50℃時下降10%以上,延伸率則下降40%以上。而實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)的變壓器,在額外負(fù)荷下,繞組平均溫度可達(dá)105℃,最熱點(diǎn)溫度可達(dá)118℃。一般變壓器運(yùn)轉(zhuǎn)時均有重合閘過程,因而假如短路點(diǎn)一時無法消失的話,將在十分短的時間內(nèi)(0.8s)緊接著接受第二次短路沖擊,但因?yàn)槭艿谝淮味搪冯娏鳑_擊后,繞組溫度急劇增高,依據(jù)GBl094的規(guī)則,最高答應(yīng)250℃,這時繞組的抗短路才能己大幅度下降,這就是為什么變壓器重合閘后產(chǎn)生短路事端居多。
4、選用一般換位導(dǎo)線,抗機(jī)械強(qiáng)度較差,在接受短路機(jī)械力時易出現(xiàn)變形、散股、露銅現(xiàn)象。選用一般換位導(dǎo)線時,因?yàn)殡娏鞔?,換位爬坡陡,該部位會產(chǎn)生較大的扭矩,同時處在繞組二端的線餅,因?yàn)榉蚝洼S向漏磁場的共同作用,也會產(chǎn)生較大的扭矩,致使扭曲變形。如楊高500kV變壓器的A相公共繞組共有71個換位,因?yàn)檫x用了較厚的一般換位導(dǎo)線,其中有66個換位有不同程度的變形。別的吳涇1l號主變,也是因?yàn)檫x用一般換位導(dǎo)線,在鐵心軛部部位的高壓繞組二端線餅均有不同翻轉(zhuǎn)露線的現(xiàn)象。
5、選用軟導(dǎo)線,也是形成變壓器抗短路才能差的主要原因之一。因?yàn)榍捌趯Υ酥廊狈?,或繞線配備及工藝上的困難,制造廠均不肯運(yùn)用半硬導(dǎo)線或規(guī)劃時根本無這方面的要求,從產(chǎn)生毛病的變壓器來看均是軟導(dǎo)線。
6、繞組繞制較松,換位或糾位爬坡處處理不當(dāng),過于單薄,形成電磁線懸空。從事端損壞方位來看,變形多見換位處,尤其是換位導(dǎo)線的換位處。
7、繞組線匝或?qū)Ь€之間未固化處理,抗短路才能差。前期經(jīng)浸漆處理的繞組無一損壞。
8、繞組的預(yù)緊力控制不當(dāng)形成一般換位導(dǎo)線的導(dǎo)線相互錯位。
9、套裝空隙過大,導(dǎo)致作用在電磁線上的支撐不夠,這給變壓器抗短路才能方面增加隱患。
10、作用在各繞組或各檔預(yù)緊力不均勻,短路沖擊時形成線餅的跳動,致使作用在電磁線上的彎應(yīng)力過大而產(chǎn)生變形。
11、外部短路事端頻頻,屢次短路電流沖擊后電動力的積累效應(yīng)引起電磁線軟化或內(nèi)部相對位移,終究導(dǎo)致絕緣擊穿。
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